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[改装] ZT0095改装KIWI铜轴架MRBS陶瓷珠及开合感受

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-3-10 10:40
  • 签到天数: 66 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-5-23 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ZT的KVT相信众位刀友都不陌生,不说耐久度,个人感觉开合的顺滑度不如IKBS或者C156的手感。本人是一个遵从各刀做各事的刀友,其实不太可能用折刀去干直刀更加擅长的事情。
    但是对于快开的手感,相对还是想更加舒服一些。
    所以前几天看了KIWI老兄发的帖子。
    http://www.knifriend.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2802210
    看完我觉得有一定的道理,就从他那儿弄了一对改装的铜制MRBS轴承架和配套的陶瓷珠。
    今晚回来改了一下,顺便上了点阿基耐的轴承油。改好以后耍了一会儿,下面说说感受。


    1、对于快开手感上的帮助,我觉得并没有提升太多。原来的KVT由于ZT巨大的定位柱,蓄力时需要比较大的力,然后一下弹开。
         但是只要熟练掌握,基本上都能开刀到位。
         而这个改好以后,感觉确实是滑开的,好像比较顺滑。但其实刀片弹开的速度是变慢的,在非刻意准备的情况下快开未必能次次到位。
         我猜测可能是从7个接触点到十个接触点,接触面积变大导致的。又或者是我在定位孔里打了点油,导致蓄力不够,这个有待时间考证。


    2、改完以后主轴与轴承套之间确实比原来的KVT更加的密封,不容易进灰的同时在极限的情况下也许侧向的支撑会更强。
         但我以为由于珠子的直径大于轴承柱4丝,那么作用的前提是已经把陶瓷珠压碎变形或主轴压弯,那样才能导致刀片或者刀柄贴住轴承柱,从而让轴承柱起到支撑作用。否则还是滚珠在支撑侧向的力,虽然从7颗珠子增加到了十颗,但那只是好一些而已。


    3、由于加工的要求,滚珠槽和主轴孔之间其实是开了口的,总觉得缺点什么,而实际上轴承套的外圈与柄槽之间是有一些间隙的,目测至少还有十丝的空间,如果可能的话,希望KIWI能想办法不要留槽,那样也许能更坚固一些。


    以上是个人感受,仅供大家参考。如果问我值不值得改,我觉得应该是利大于弊。我看那几颗原厂的大珠子就不爽。


    1.jpg


    3.jpg

    2.jpg

    4.jpg

    1368342821.jpg

    780536291.jpg

    T8的螺丝,两颗螺丝都有胶,最好开之前煮一下,刀尾的螺丝我松的时候滑了一下,有一点花了,有点可惜。


  • TA的每日心情

    2016-9-19 00:51
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-5-23 23:40 | 显示全部楼层
    最近中了0095的毒
    感谢分享体验
    螺丝滑丝的确挺不爽的
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-4-3 02:09
  • 签到天数: 308 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-23 23:41 | 显示全部楼层
    轴承我也买了,感觉留槽应该是为了顺滑油的互通吧。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-9-8 08:17
  • 签到天数: 1991 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-5-23 23:45 | 显示全部楼层
    本来想买的,结果这刀子前段时间被我卖掉了,什么时候收到一样主轴的我也试试。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-3-10 10:40
  • 签到天数: 66 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-5-24 00:59 | 显示全部楼层
    补充一下,更换完以后确实不点不摇,这一点很不错!我试着稍微松了一点主轴螺丝,比较顺滑并且不影响居中和点摇。ZT这个主轴原本就不用拧的太死,因为有螺丝胶,我后来突然想到不用那么用劲的拧到死,确认吃到底并且拧紧就可以了。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-1-23 09:45
  • 签到天数: 302 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-5-24 10:14 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2014-10-28 14:19
  • 签到天数: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-5-24 10:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kiwi 于 2016-5-24 10:45 编辑

    多谢哥们支持,在此解释一下:1、关于您第二点提到的支撑性是这样的:
    首先,轴承刀的磨损基本不在开合的时候,都在打开暴力使用产生侧向力的时候
    陶瓷珠相对刀片和钛柄都硬很多,实际侧压的时候,是钛柄被吃出坑,陶瓷珠是受压而不是瞬间受力,不存在碎裂的可能
    金属材料形变分为弹性形变和塑性形变,简单来说就是形变小能恢复,形变大恢复不了
    而侧向受压的时候,钛柄形变,是先发生弹性形变,然后形变到几个丝左右,才开始发生不可逆的塑性形变
    受力在形变几个丝的时候,铜垫片支撑,阻止发生塑性形变,侧向力消失,形变恢复
    2、关于内圈线切割开孔是这样的:
    首先是成本考虑因为这东西批量小,为了保证精度只能CNC或者线切割
    CNC就不是卖35块钱一个了,而线切割走丝必须的,无法避免
    我设计阶段的时候就考虑了线切割走丝对强度的影响,不信你拿钳子都不一定掰得断
    况且,轴承套其实在运动的平面上是不受力的,不然也不会原厂用塑料材料
    而且为啥要做斜槽的,也是为了均匀磨损,让轴承珠对轴承套的磨损点不在结构薄弱点上
    而且材料用的是航母齿轮上用的锡青铜,耐磨耐腐蚀,还具有自润性,已经完全没有必要再考虑强度及磨损问题,放心用,用坏了找我,我管终生
    3、轴承外圈空隙是必须的,因为轴承槽有倒角,不留空隙轴承架会磨到轴承槽的倒角

    点评

    受教受教,我昨晚略微送了一点主轴螺丝,顺滑多了。  发表于 2016-5-24 19:39
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-6-4 00:00
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-6-4 22:34 | 显示全部楼层
    看到时候晚了~~只能等老板做下一批了~~~
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-15 19:08
  • 签到天数: 44 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-6-13 10:46 | 显示全部楼层
    高手啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-16 14:41
  • 签到天数: 167 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-7-12 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
    动手能力强
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-1 15:42
  • 签到天数: 29 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-8-17 22:43 | 显示全部楼层
    就是滚珠轴承总感觉单薄一点,改成滚柱轴承应该更理想,用带锥度的滚柱
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-12-27 11:04
  • 签到天数: 167 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-11-29 18:49 | 显示全部楼层
    kiwi 发表于 2016-5-24 10:34
    多谢哥们支持,在此解释一下:1、关于您第二点提到的支撑性是这样的:
    首先,轴承刀的磨损基本不在开合的 ...

    改用SRRBS那种方式会不会更好
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